12月10日,電鋅三車(chē)間氧化鋅系統(tǒng)中浸拉底流員工反映,由于近期中浸濃密機(jī)出現(xiàn)負(fù)荷大情況,車(chē)間要求加大拉底流頻次,并加裝了一趟出口回流管, 來(lái)降低濃密機(jī)負(fù)荷。帶來(lái)的問(wèn)題是,生產(chǎn)崗位四臺(tái)濃密機(jī)由制液一名員工操作拉底流,不能一直盯著中浸濃密機(jī)底流,加之原底流泵進(jìn)口裝有緩沖箱,進(jìn)口流量控制難,時(shí)有進(jìn)口流量不足或流量過(guò)大翻箱溢出現(xiàn)象,存在環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),且員工操作困難。
根據(jù)這一情況,車(chē)間設(shè)備組、維修工序、生產(chǎn)工序共同到現(xiàn)場(chǎng)查看討論并制定了整改方案:1.拆除原進(jìn)口緩沖箱采用封閉管道連接;2.更換原人工手動(dòng)底閥為電動(dòng)閥門(mén);3.回液立式泵進(jìn)底流泵進(jìn)口管采用封閉式連接。12月11日維修工序根據(jù)整改方案具體實(shí)施:上午由電工班負(fù)責(zé)電動(dòng)閥線(xiàn)路到位,鉗工一班負(fù)責(zé)備料管道制作到位。前期工作完成后,14點(diǎn)停車(chē)更換,鉗工拆割緩沖箱、底閥下液管、進(jìn)口管,在工序配合下成功移開(kāi),接著安裝電動(dòng)底閥接線(xiàn)調(diào)試、安裝制作好的進(jìn)口管道一氣呵成,16點(diǎn)20分完成整改并試車(chē)投用。整改后大大減輕生產(chǎn)工勞動(dòng)強(qiáng)度,并有效杜絕了液體泄漏現(xiàn)象,排除一項(xiàng)環(huán)保隱患。即使?jié)饷軝C(jī)底閥同時(shí)失效,在全封閉管道的加持下也能保證液體安全,給環(huán)保又上了一道保險(xiǎn)。(電鋅三車(chē)間 張聰)