小改造破解大困局
近期,渣處理車間產(chǎn)量逐步增加,每小時入爐料量從二十多噸增加至三十六噸。隨著料量加大,制酸工序脫硫負(fù)荷也不斷加大,最直觀的表現(xiàn)就是脫硫使用的有機(jī)氨中鈉鹽含量大增。
車間組織工序嘗試通過增加氨液冷凍頻率來控制鈉鹽含量,從而解決了鈉鹽含量大增的問題。但隨之冷凍后的鈉鹽結(jié)晶量也增多了,工序不得不將大量的結(jié)晶進(jìn)行堆積倒運(yùn)。制酸工序組織員工班前、班后空余時間進(jìn)行拉運(yùn)、處理,車間也協(xié)調(diào)了煙化爐工序和原料工序,輪流抽調(diào)部分員工協(xié)助進(jìn)行突擊拉運(yùn)。但是由于量大,進(jìn)行裝袋,搬運(yùn)至吊點,繩子拉吊,三輪車倒運(yùn)、卸車倒帶、收集空袋,過程太過繁雜。
車間、工序通過多次討論、勘察、測量、設(shè)計,最終利用廢鋼管和鋼板設(shè)計制作了下料斗和下料管,并改造加固了廢舊氨液桶,制作了收料箱。通過改造,鈉鹽結(jié)晶可以直接裝入手推車,倒入下料斗,結(jié)晶便可從料斗通過下料管滑入收料箱,料箱裝滿后拉運(yùn)至料倉翻倒就好了。這一改造,極大減輕了崗位員工倒運(yùn)鈉鹽結(jié)晶的工作量,也為車間后期提產(chǎn)增效提供了保障。(渣處理車間 鄧波)